2011年初,废石胶带运输系统在江铜集团矿山首次使用。新系统自动化程度比较高、电气设备种类多,对多数人来说非常陌生。从事电气工作的王雪峰主动请缨,全程参与安装调试工作。他整理归纳出第 一手技术资料,通过开展导师带徒的形式,培养了6名青工技术骨干,为系统的操作、维护、保养提供了有力保障。
“针对初期皮带磨损厉害的问题,王雪峰在停机时带我们进入料斗内测量数据,开机时观察现场出料点,在皮带下方加装导料装置,有效保护了皮带,提高了皮带的寿命,也得到了厂方专家的高度称赞。”该段皮带操作工徐亮回忆说。
针对当初胶带移设时间过长,影响了系统运输产量这一难题,王雪峰不断积累经验、做细方案,移设时间从首次的9天减少到了7天。2013年8月,他建议更换皮带时加长移动皮带45米,延长了系统的排料时间,增加了100多万吨的排土量,不仅提前半个月实现年度首次达产,而且更为2014年皮带延伸改造争取了宝贵时间,同时也减少了皮带延伸路基修筑的工作量,节约了建设成本。
废石胶带运输系统,是德铜立足采区长远发展,降低剥离设备、运输成本的一项重点工程。该套系统自2011年投产至今,累计排土量已超过1亿吨,随着使用年限增长,胶带系统的BCO1固定皮带呈现老化破损现象,不利于安全生产,2017年被矿山列入了设备复原计划项目之一。针对固定皮带更换全长达5040米,存在时间紧、任务重、战线长等困难,王雪峰在不影响生产的前提下,从去年8月份开始,组 织党员技术骨干陆续做好相关设备、设施前期的筹备工作。同时,通过开展技术攻关,成功将皮带速度单机启动从0.5米/秒降低到0.25米/秒。此举措,不仅为固定皮带的更换提前了9天完成,也为胶带系统安全高产创造有利条件。
2017年,胶带系统排土量比计划增加了168万吨;设备利用率同比提高3.45%,设备可开动率、台效等各项指标均创历史新高。身为电气自动化高级工程师,王雪峰用自己的汗水,见证了胶带系统从安装、调试、试生产到移设、达产以及高产的全过程,但他的脚步并没有停止,又瞄准了新的奋斗目标。今年以来,他组 织业务骨干开展技术攻关及修旧利废等活动,先后完成了转载斗衬板改进、跑偏开关修复等10多项工作,并充分利用好滚筒在线测温系统等平台,预判设备状况,减少故障停机时间,做好计划检修,确保非计划性停机次数低于55次/月。
“从今年年初到4月9日早班,胶带系统台效同比提高了232.1吨每小时。我们将从皮带改型、料斗改进着手,进一步提升排土机皮带寿命。预计排土机卸料带寿命,将从原来的1个移设周期提升到2个移设周期,这样排土机皮带消耗可从每年5条减少到2.5条。”王雪峰笑着说。